图-1 前处理不彻底的样品
从上图不难看出来,如果这样不均匀的样品被进样针吸入后再注入到石墨管中,其吸光度的重现性肯定不会好的;此外样品中的颗粒甚至还会造成进样针的局部堵塞,会更进一步造成测试结果的重现性不良。
(3) 样品中所加入的硝酸比例不合适或者甚至没有加入。样品中加入一定比例的硝酸的目的就是为了防止样品中的待测物质形成分子团,否则待测物质在整个样品体积中的浓度就会参差不齐,直接影响了测试结果的重现性,这种现象在铅溶液里尤其突出,不信大家可以试试看,同一个铅的样品放置在样品杯里,上午测试和下午测试的结果会相差很大的,这说明铅元素是最容易“抱团”的,这也就是为何分析人员在从容量瓶里向样品杯里倒入样品前先将容量瓶上下颠倒几次的目的。这种形成分子团的样品示意图如下:
图-2 形成分子团的样品溶液
值得注意的是,不同的石墨管对于硝酸的比例要求是不同的,如下图所示:
图-3 不同石墨管对于硝酸的最佳的百分比要求
(4) 前处理样品时,样品中的有机物或者消解用的高浓度的酸没有赶净,造成样品在测试时产生很大的背景干扰,从而影响了重现性。
(二) 温度设置因素:
(1) 样品干燥不彻底。升温程序的干燥步骤其目的就是将样品中的水分彻底蒸干,或者说,就是要将样品由液体状变为固体状。当样品的粘稠度大,干燥温度低,干燥时间短等原因就会造成样品蒸干不彻底,就会在随后的灰化阶段产生“爆沸”现象;这种爆沸现象是一种极短暂的过程,会将样品中一部分待测物质瞬间从石墨管中带走,从而造成灰化损失。由于这种样品的损失量没有规律且随机性很大,自然就会造成重现性不良。产生灰化阶段爆沸的记录图谱如下:
图-4 在灰化阶段产生爆沸的实例
(2) 灰化温度或者过高或者过低。当灰化温度过低时,样品中的共存物不易燃烧殆尽,剩余物质就会在原子化阶段产生很大的背景干扰,从而影响到了重现性。反而当灰化温度过高时,则会产生灰化损失,并且这种损失也是随机的。这种损失如下图所示:
图-5 产生灰化损失的图谱
上面产生灰化损失的原因就是在没有加基改液的情况下灰化温度过高的结果。所以说既要想达到彻底消除共存物的目的同时又想减少样品损失的目的,适当加入基改液是首选的手段。
(3) 原子化温度不足或时间过短。当原子化温度不足或时间过短时,样品就会产生原子化不充分的现象,其表现形式就是原子化峰形拖尾或者断尾。如下:
图-6 原子化时间不同的样品峰形
从图-6可以看出:尽管原子化温度都是2000°,但是原子化时间不同其结果也不同。左图中当原子化时间为5秒时,样品峰产生了断尾,同时重现性也不好;而右图原子化时间延长到6秒后,尽管重现性也不十分理想,但是却比5秒的原子化时间的平均结果要好;同时峰高也提高了以及断尾也消失了。
如果提高原子化温度或者使用了光温控制技术后,其样品峰的重现性会大大地改善,请见下图所示:
图-7 改变原子化温度和使用光温控制技术后的样品峰形
从图-7可以清楚地看出左图提高了原子化温度到2200°后,样品峰出峰时间提前了1秒,于是无论是灵敏度还是重现性均得到了大幅度的提高。而右图尽管没有改变原子化温度,但是由于使用了光温控制技术致使升温速率大幅度提高了,所以出峰时间缩短到0.5秒且峰形前后沿更加陡直,同时背景信号达到了与样品峰同步的效果;所以无论是灵敏度还是重现性均达到了最佳状态。
(4) 清除温度不够。在原子化升温程序中清除步骤是最后一步,其目的就是将石墨管中残留的物质燃烧殆尽,为的是给下一个样品的测量做好充分的准备;这就类似酒店的客人离开后,服务员再换上一套干净的卧具为接待下一个客人做准备的道理一样的。一般而言,清除温度要高于原子化温度100~200°。但是当遇到特殊的样品时,就不适宜了。例如有一次我测Cd样品,原子化温度1700°,清除温度我设定为1900°,按常理讲这是一个比较合理的温度程序。但是测试结果却显示为每一个样的三次重复值一次比一次高;用Cu标液检查,结果重复性很好,这就排除了其他的原因了。于是我就想到了是不是石墨管产生了记忆效应?但是更换了新的石墨管后情况依然如旧,我顿时陷入了困惑之中。由于该样品比较特殊,基体较为复杂,于是我就想到会不会是因为清除温度不够高,致使样品中的残留物质没有被赶尽?接着我试着逐渐提高清除温度,直至将清除温度提高的2800°,才得到满意的重复结果;原子化温度与清除温度相差整整1100°,简直是不可思议。尽管这件事过去了许多年,但是对我的印象太深了,所以难以忘怀。
(三) 自动进样器的因素:
当前,无论是国产仪器还是进口仪器,石墨炉的进样方式大都选择为自动进样器。之所以选择自动进样的原因如下:
① 由于自动进样器的吸液和吐液均为机械活塞带动,所以精密度较手动进样器高。
② 自动进样器的进样针尖距离石墨管的底部的高度是预先调整好的,基本不会变化,而手动进样很难保证加样枪的进样嘴与石墨管底部保持一致的距离,这样就会或多或少地粘附上一些样品,致使重现性变差。
③ 自动进样器的进样针与石墨管底部的位置是相对不会变化的,而手动进样嘴很难保证液滴落在同一个位置,样品滴落在石墨管的不同位置则会产生不同的吸光值,这已经被许多原吸大咖证实过了。
那么自动进样器对重现性的影响因素有哪些呢?请看如下介绍:
(1) 进样针的高低调整不合适。进样针距离管子底部过高,样品液滴不易完全落下,即使落下的量也难以保证一致,这样就会影响了重现性。如果进样针调整得过低,则会使进样针在复位的时候或多或少地将一些已经滴落的液滴粘附回来,从而影响了重现性。进样针的进样高度示意图如下:
图-8 不同进样针高度效果示意图
(2) 进样针针尖变形。当进样针针尖因碰撞变形翘起在插入到石墨管进样孔时最容易产生“刮蹭”现象;这种刮蹭很容易将样品遗留在石墨管的进样孔四周,致使一部分样品不能进入到石墨管里面去,于是产生重现性不良的结果,这是一种最常见的故障。这种刮蹭见下面示意图:
图-9 变形的进样针刮蹭到进样孔
(3) 进样器管路有气泡。这种原因也是常见的一种故障。当样品泵的活塞密封环漏气,液体管路某一处因折断漏气,或者清洗液吸液过滤头的滤网堵塞均会造成进样管路中产生气泡,这些气泡会影响到吸入样品体积的变化,从而影响到分析结果的重现性。这几种原因见下图所示:
图-10 样品泵中的气泡
上图显示的是:当样品泵活塞的密封环漏气时,气体可以从漏气处进入到泵管中产生气泡;或者因其他原因将吸入的气体潴留在泵管里。
图-11 折断破损的吸液管
上图显示的是:进样器吸取清洗液(去离子水)的管路因为经常弯折而发生了破损,当清洗泵吸取清洗液时,同时也会将空气从破损处吸入到样品泵里产生了气泡。
图-12 堵塞的过滤网
上图显示的是:当清洗液(去离子水)过滤器的滤网被堵塞时,清洗液进入管路就会不畅快,可是已经进入泵管的液体在强大的活塞吸抽作用下,液体里面原有的气体则被负压吸抽出来形成了多个小泡泡,于是这些小小的气泡在管路中肆意流通,就会造成样品吸入量体积的改变,这就会影响到重现性的好坏,这是一个非常隐蔽的故障。
解决的办法:更换过滤网者取下过滤网清超。
(4) 进样针头的不洁所致。由于进样针不断反复插入到不同浓度不同基体不同体积的样品杯中,久而久之在针头部位就会潴留下许多残留的样品和基体,而这些潴留的物质则会参与到下一个样品的测试当中去。由于石墨炉的灵敏度很高,尤其是针对碱金属和碱土金属的残留;不要小看这些残留物质它会对重现性产生不可估量的影响。如果仅凭进样器本身的那点有限的清洗液有时是不足以将进样针头彻底洗净的。被污染的进样针头的照片如下:
图-13 被污染的进样针头
原文由 鬼先生(Insm_cad297e3) 发表:
那个…可以再请问下升温程序的流量该怎么选择吗?原子话那一步气体流量需不需要开?
原文由 p3255634(p3255634) 发表:
老师,我是用的岛津AA7000,进样针头经常进几十上百次重现性就不好了,我是用洗洁精水超声来清洗的,但效果不是很好。还有就是进样时清洗针头的清洗液我用的纯水,是否可以用其他更好的液体
原文由 Insm_4bb3d216(Insm_4bb3d216) 发表:
灰化温度低产生的干扰不是可以通过背景校正除去吗?这对重现性好像没太大影响吧?毕竟待测元素没啥损失。老师,不知道我说的对不对,您怎么看?